转瞬又是一个六月,绿意流淌,盛夏时光,在这一年光阴里,总装车间全体员工“全副武装上战场,群策群力保生产”,上演了一场场“节拍攻坚战”,以奇迹般的大通速度完成了2015年产能爬坡,达到硬件设计节拍13.5JPH。然而随着市场的需求,响应公司快速发展,在与M+E共同努力下,2016年4月见证了一次突破,我们实现了14JPH。你以为我们会就此满足?六月,一个流火的季节,激情澎湃的季节,总装车间注定要创造另一个突破,让大家看见我们所走过的一段不平凡的历程!产能节拍达到15JPH!
细节创造奇迹片段一
总装车间内饰线,主要瓶颈在于节拍提升后仪表工位与安装仪表板DVD严重干涉,导致后道工序无法正常完成。而轨道上机械臂移动的空间是有限的,线速的提升造成机械臂在该段轨道内无法完成相应的工作(部分车型)。鉴于这种情况,将机械臂轨道沿内饰线向前工位延伸,并将中间各段连接起来,使得机械臂的行程可以更宽裕,使多个机械臂的使用更加柔性化,从而打破线速提升的阻碍。同时通过与物流沟通,将仪表物料整体向西移动250mm,使整体工位向西调整以解决与后道工序干涉的问题,大幅度缓解人员装配干涉问题。
细节创造奇迹片段二
最终线冷媒加注机工位,加注过程耗时较长,加注需拖至下一工位才可完成,影响下游操作进度,形成“恶性循环”,生产节拍的提升工作举步维艰。通过对设备加注及抽真空回路的改良,结合设备参数设置及调试,并拆分优化了冷媒加注操作工序以减少7秒工时,成功将整体加注时间缩短。现在,加注距离可减少1.2m,在车辆进入下一工位前即可完成加注。
细节创造奇迹片段三
检测线,遇到出口车辆(右舵车)都必须下车转到左边进行VIN码扫描,每辆车的上下都需要浪费17.6秒。通过在右侧增加了VIN码扫描柜,检测员只需坐在驾驶室内探身即可完成VIN码扫描工作,减少劳动强度的同时,进一步提升车辆检测速度。
15JPH的另一个关键,就是100%的设备开动率,这意味着,只有流水线的设备不断运转,才能保障生产顺利进行。保障设备100%正常运行,对每个设备维修工都是一个极大的考验。线上发出报警时,维修人员的一路小跑,让我们看到了快速响应;通过统计设备故障而制作的处理应急预案小册子,让我们设备100%开动率得到了可靠保障。
节拍的提升,让总装面临了前所未有的挑战和人员危机,一方面要保证一线装配人员固定轮休,另一方面新员工培训时间尚短,还不能够独立完成岗位操作。车间通过班组长顶岗、理论培训与师徒带教结合,及强化变化点管理等形式,确保每日产量的完成,同时通过观察,提倡根据班组员工特点定岗位,尽量发挥大家的优势,使培训周期缩小,平稳拉开了15JPH的序幕。
从车间建设初期到现在的快速发展,总装车间走过了不平凡的历程,每一次微小的节拍提升都有着重要意义,标志着总装人攻坚克难,永不言败的狼性精神,在大家的努力下,一台台整车不断地迈向客户手中,以此优秀成绩响应公司继续保持快速发展的号召,全力完成2016年50000台的产量目标。
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